萃取车间转皂后液除油改造项目顺利完成
根据公司生产经营实际需要,萃取车间组织开展了转皂液除油改造项目,经过两个月的不懈努力,成功降低含钠水油含量指标,为公司元明粉白度提升攻坚项目贡献了重要力量。
该项目改造工作由设备技术员张克牵头负责,在装备能源部的支持下组织了一支攻坚队伍,在各相关车间、部门的积极配合下,牵头人张克连续3周无休狠抓改造细节,带领团队用最短的时间完成了转皂液除油管线流程、活性炭罐利旧修复以及暴气除油利旧改造三个重点内容,确保改造按期保质完成。
本次改造,随着转皂液除油流程正式打通,管线流程改造、保温工作完成,以及转皂液中转槽→活性炭罐→转皂液外送槽(272冷凝水槽)流程的建立,外送转皂液澄清透明,油含量达到小于5mg/L水平。完成暴气除油的利旧改造后,利用106闲置白钢管线自制分布器,将P507-2事故槽与转皂液中转槽联通,将事故槽作为暴气除油槽使用,运行过程产出气泡细密分布均匀,具有良好除油效果,有效减少了活性炭的消耗。活性炭储罐修复完毕后,转皂液活性炭除油实现2用1备,保证了除油作业连续性,稳定了转皂液的品质。
转皂液除油项目完成,不仅助力了元明粉白度提升,也提高了萃取车间的设备改造能力。本次改造中,车间创造了两个“第一次”。一是第一次变更储槽内衬材质,活性炭储槽原内衬是聚四氟乙烯材质,与碳钢贴合差,多次出现脱落漏液情况,这改造直接更换为强度更高的玻璃钢材质,能更好的延长储槽使用寿命;二是第一次对暴气除油装置进行自主设计改造,暴气除油装置的分布器是该除油装置的“灵魂”,产出细密均布的气泡是暴气除油有无除油效果的关键,改造前后暴气除油槽容器变化较大,原分布器早已变形损坏,在经过攻坚小组反复精密计算后,利用闲置白钢管线对分布器进行了重新设计,并在实践中取得了很好的除油效果。本次改造充分利用当前低负荷生产有利时机,过程中全体参与人员各司其职,促进了车间岗位及技术人员的交流,进一步增加了车间人员凝聚力,并为后续提产提供了工艺和设备保障。